Ich habe das Getriebe aus dem Volvo Dumper 42114 entfernt. Den Platz habe ich für pendelnde Achsen genutzt. Außerdem fährt er nun schneller.
Durch den Umbau kann ich die Control+ aber nicht mehr nutzen. Denn bei der original Konfiguration gab es einen Lenkungsmotor, einen Motor, der das Getriebe (3 Fahrgänge und 1x kippen) steuert und einen Motor der die eigentliche Funktion des Antriebs (fahren bzw kippen) übernimmt.
Bei mir ist der Lenkungsmotor wie im Original. Der Getriebemotor ist bei mir fürs Kippen zuständig und der Antriebsmotor für das Fahren, jetzt ohne Getriebe.
1.Bei meiner Programmierung muss ich an den Endanschlägen der Lenkung und Aktuatoren sehr vorsichtig( gefühlvoll) sein, da es keine Begrenzung gibt. Das würde ich gerne ändern, um Motoren und Bauteile zu schonen.
2.wie lasse ich bei meiner Programmierung die Motoren anders rum laufen. Er lenkt nach links, wenn er nach rechts soll und fährt vorwärts statt rückwärts
3. Wie Steuer ich ein anderes HUB an?
Ich habe ein weiteres MOC und das eine Hub fühlt sich gar nicht angesprochen, obwohl es mit der App verbunden ist. Man muss es anscheinend in der Programmierung ansprechen-aber wie?
poolwing hat geschrieben:
Den Vorwärts- und Rückwärts-Lauf habe ich durch das Multiplizieren mit Vorzeichen hinbekommen.
Die Lenkung macht in meiner obigen Programmierung komischerweise keine Probleme. Ich glaube: Der Motor hört von allein auf, wenn er Widerstand. Zumindest verhält er sich am Lenkanschlag so. Liegt vielleicht am verbauten Winkelmotor.
Ich habe deine rechte Modifikation ohne MOC ausprobiert. Das startet den Motor sofort. Der Regler scheint keinen Einfluss zu nehmen. Richtungsänderung mit Regler nicht möglich. Bei erreichen des Endanschlags wird dir Richtung geändert.
Ich habe fürs Kippen den Anfang einer Idee, brauche aber noch Unterstützung.
Wenn ich einmalig den Winkel Auslese, den ich zum kompletten ausfahren der Aktuatoren benötige ( das habe ich mit der Konfiguration unten gemacht (Winkel steht rechts über dem Motor)) und dieses Ergebnis als den maximalen Winkel in der Steuerung zulasse.
Und hier bin ich am Ende.
Wie und wo kann ich den Wert eintragen?
poolwing hat geschrieben:
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Moin,
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Danke für eure Unterstützung.
Die Kalibrierung der Lenkung habe ich nun verstanden und es funktioniert. Siehe erste Zeile, mittlerer Block. Damit bin ich sehr zufrieden.
Das mit den 777° war nur meine Testkonfiguration - nicht der Kipplaster bzw Radlader.
Leider komme ich mit euren Tipps nicht sehr weit. Ich habe viel ausprobiert, aber es wirkt alles nicht so richtig.
In der unteren Zeile stehen zwei Versuche, die aber nicht klappen:
Beim Linken bewegt sich gar nichts.
Beim rechten: sobald ich den Slider bewege, dreht der Motor bis auf 5000 Umdrehungen und hält an. Dann reagiert er nicht mehr. Er lässt sich auf dem Weg auch nicht anhalten bzw die Richtung umkehren.
Und ich war mir sicher, dass beide Konfigurationen funktionieren würden.
Was kann ich denn ändern?
poolwing hat geschrieben:
Hallo,
das kann alles nicht so recht funktionieren.
Hast Du die von mir vorgeschlagenen Programme mal probiert?
Die machen doch genau das gewünschte, nämlich einen Motor in einem bestimmten Winklebereich laufen lassen.
Welchen "slider" nutzt Du genau, und warum?
Knöpfe würden es auch tun.
Lok24 hat geschrieben:
Gimmick hat geschrieben:
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